12月12日,修井作業防硫化氫新工藝在西北油田采油三廠TP171井成功實施,這已是該廠實施修井作業防硫化氫新工藝的第9口井,為修井作業提供了安全保障。
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西北油田含硫化氫井多,其中:采油二廠和采油三廠95%以上油井硫化氫濃度超過20ppm,最高硫化氫濃度超過200000ppm。硫化氫井修井作業過程中存在很大安全風險:一旦發生硫化氫逸散,易造成人員中毒,甚至死亡;硫化氫大量逸散,作業管柱易發生氫脆斷裂事故,造成巨大經濟損失。
前期各單位采用在壓井液中添加5‰堿式碳酸鋅方法預防,但堿式碳酸鋅為固體粉末,在pH值大于9才溶,不溶于塔河油田常用鹽水壓井液(PH值6.5-6.8),實際應用沒有效果。因此,快速攻克修井防硫化氫工藝難題是保障井下作業安全的當務之急。
采油三廠工藝技術人員快速行動,認真分析了前期防硫化氫工藝無效原因,從解決脫硫劑不溶于壓井液、脫硫效率低、藥劑安全性、工藝操作方便性、工藝成本等五方面出發,通過理論調研、藥劑篩選,從4個廠家13種水溶性脫硫劑中成功篩選出易溶于水、脫硫效率高的DSL-01脫硫劑,4‰濃度下30min硫化氫脫除率達100%。并通過室內模擬試驗和現場實驗安全評估,制定了完善的現場實驗方案。
5月和7月分別在TK719CH、TH10419井進行現場實驗,脫硫劑濃度3‰,TK719CH井硫化氫濃度從124下降至0ppm,TH10419井硫化氫濃度從126下降至0ppm,硫化氫脫除率均達100%。之后該工藝先后在TH10408、TP146XCH等井成功實驗,累計應用9井次,效果顯著。
據了解,該工藝和前期防硫化氫工藝相比具有五大優勢:壓井后井口硫化氫0,井內返出液體無硫化氫味道,硫化氫脫除徹底,確保了作業安全;DSL-01脫硫劑和壓井液混配后穩定性好,不分層,效果穩定;混配后藥劑不揮發、無異味、無腐蝕,保障了藥劑使用安全;工藝操作簡單,易推廣;工藝成本低、效益好。
該工藝效益潛力巨大,如在分公司推廣,預計年應用300井次,通過降低藥劑成本、提高壓井效率增效及避免鉆具落井增效等,預計年效益在800萬元以上。