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擔(dān)任此次檢修任務(wù)的煉油電氣作業(yè)區(qū)維護(hù)一班,除了要對(duì)常減壓、柴加、重加等裝置維護(hù),還要派出技術(shù)精、責(zé)任性高的員工對(duì)S-zorb裝置進(jìn)行檢修。他們對(duì)鼓風(fēng)機(jī)、引風(fēng)機(jī)進(jìn)行消缺,檢查重要設(shè)備原料泵101電機(jī)的油脂和軸承,清掃抽屜柜,緊固小線,發(fā)現(xiàn)柜內(nèi)有松動(dòng)或過(guò)熱現(xiàn)象立即處理。檢修人員在檢修現(xiàn)場(chǎng)做到工完料盡場(chǎng)地清,隨時(shí)清理廢舊油質(zhì)和檢修垃圾,做到文明“綠色”檢修。
EH/4102再生氣體加熱器是這次檢修的“重頭”戲。它主要通過(guò)電熱絲加熱,將空氣中的水分蒸發(fā)。加熱的空氣與待生吸附劑發(fā)生氧化再反應(yīng),以維持吸附劑的活性,具有“肺”功能。該加熱器有88根U型管,每根U型管分別被密焊在底板上,容量340千瓦,爐管最高溫度555攝氏度,再分三相接。因該設(shè)備長(zhǎng)期運(yùn)行,部分管內(nèi)的電熱絲斷裂,造成該加熱器三相電流不平衡,溫度達(dá)不到工藝要求,嚴(yán)重影響安全生產(chǎn)。
10月26日,該班技術(shù)員許海依照檢修節(jié)點(diǎn),與煉油二部共同協(xié)商檢修方案,做好安全措施。再辦理設(shè)備停電票、吊裝、高空和檢修作業(yè)票,施工單位在近6米高的加熱器周邊搭好安全鋼管腳手架,方便檢修人員拆裝,并在離施工地點(diǎn)12米以外,設(shè)立紅白警示欄桿,掛上“正在作業(yè)”警示燈,擺放“作業(yè)區(qū)內(nèi),閑人免進(jìn)”等警示牌,再拆除加熱器的電纜。
27日,電儀部、煉油二部、安全組集結(jié)一堂,監(jiān)護(hù)人員套上安全監(jiān)護(hù)袖章。煉油電氣作業(yè)區(qū)主管王鴻章坐陣指揮,隨著哨聲響起,近1噸的故障加熱器芯被安全吊離,慢慢地放在地上,再將新加熱器芯吊起,沿著加熱器管壁緩緩入內(nèi)。檢修人員迅速戴上保險(xiǎn)帶,站在腳手架上,將加熱器芯先固定好,再連接電纜。絕緣搖測(cè)后,該加熱器符合運(yùn)行條件。
20時(shí)40分,隨著加熱器的開(kāi)關(guān)合上,加熱器正式試運(yùn)行,為裝置檢修交上圓滿的答卷。(冷靜)